3.2x13水泥磨三仓包球细度粗康摘要:正“包球”是水泥磨内经常出现的不正常现象之一。出现“包球”现象时,研磨体和衬板板表面粘附物料,形成缓冲层,破碎和研磨能力减弱,磨机产量低,细度粗,如处理不当,将长时间影响水泥磨的正常生产。产生“包球”的原因主要是由于磨内通风不良或人磨物料温度过高超过,粉磨时产生的热量不能及时排出,使磨内温度过高,微细颗粒表面带上电荷,由于静电作用使颗粒与颗粒之间、颗粒与研磨体和衬板之间产生聚结现象所致。笔者通过多次消除ρ.及ρ.水泥磨内“包球”现象的实践,总结出一种简单易行,效果良好,且不影响水泥质量的方作者单位::水泥磨研磨体温度过高效果良好长时间表面粘附缓冲层衬板研磨能力微细颗粒正文快照:“包球”是水泥磨内经常出现的不正常现象之一。出现“包球”现象时,研磨体和衬板板表.面粘附物料,形成缓冲层,破碎和研磨能力减弱,磨机产量低,细度粗,如处理不当,将长时间影响水泥磨的正常生产。产生“包球”的原因主要是由。
3.2x13水泥磨三仓包球细度粗一型高强耐磨浇注料研制项目通过部级鉴中国建材研究院耐火所自年起即开始研究的-型高强耐磨浇注料研制项目,于近日通过部级鉴定.该浇注料具有常温快速固化,耐磨,强度高,中温强度不下降,与其他材料粘结性能等特性,施工简便,周期短.经国家检测机构测试,主要性能超过了具有国际先进水国-浇注料的性能指标,填补了国内空白.经在石家庄炼油厂,抚顺厂等十多家炼油厂试用,各项性能大大优于原用的磷酸铝刚玉浇注料,完全可以替代进口材料,经济效益和社会效益显着。
3.2x13水泥磨三仓包球细度粗陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城分公司宋良山陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城分公司有条水泥生产线,其中一厂为新型干法熟料生产线,二、三厂为熟料生产线,年产优质普通硅酸盐水泥万水泥二厂为级悬浮预热器回转窑,配套水泥磨为米三仓开路管磨,一二仓为钢球,三仓为钢锻,今年月以前主要生产普通.水泥,实施水泥新标准后,我公司根据市场需求,月中旬我公司水泥二厂开始生产低碱熟料,由于是初次生产低碱水泥,经验不足,回转窑热工制度不稳定,导致熟料温度偏高,水泥磨由于熟料温度高,引起磨机出现包球、包锻现象,水泥磨台时由原来的降到,出磨水泥细度严重超标,出磨水泥有结块现象,当时正值低碱水泥销售旺季,给我公司生产组织和销售带来难度,我们曾在磨头加入干矿渣、熟料洒水、加大酮体淋水等措施进行解决,但效果不佳,包球、包锻现象不能有效消除,我们停磨进行检查,发现二仓包球、三仓包锻严重,并且磨机衬板也被细粉包裹,包球、包锻现象十分严重,为。
3.2x13水泥磨三仓包球细度粗水泥磨台时低产量的原因根据数据显示,当相对容易磨熟料系数从.减少到.,磨机产量下降了超过.熟料含有黄色的熟料。黄心和欠燃料很容易坚持研磨体和衬板表面,形成缓冲层,大大影响研磨效率。熟料可以使轧机生产下降了,当材料中包含大。磨机研磨介质内数量,是的入磨粒度根据常规情况并确定大型材料的异常情况破碎能力,所以你必须大幅度减少饲料喂养率,延长物料在地面停留时间,以确保水泥的细度。这些材料可以使水泥磨床生产突然下降了,造成水泥磨台产量低下。入磨物料水分增加材料的准确性直接影响轧机的成分和水分输出和功耗,如果一个更高比例的湿材料内容,可能导致完整磨或粘衬板上一层厚厚的床上,被迫停止研磨处理。一般来说,每增加轧机生产下降综合水分时,磨机磨将无法操作。研磨体窜仓当隔气板之间有大缝或篦板连接螺丝断裂时,会发生研磨体窜仓现象。窜仓后的研磨体级配被打乱了,粉磨效率大幅度降低。与此同时,隔仓板的作用也大大减弱(。
3.2x13水泥磨三仓包球细度粗杜春季魏利民李文刚采用新工艺适应新标准提高磨机产质量的途径年水泥技术交流大会暨第六届全国水泥技术交流大会论文集年杜恭贵邹永华水泥磨时产下降的原因及解决措施国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会论文集年赵凤英水泥磨改造的几点体会华北地区硅酸盐学会第八届学术技术交流会论文集年郑杰提高打散机叶轮寿命的几点方法南方七省(区)硅酸盐学会第届学术交流年会论文集年张伟球管磨机生产动不平衡的若干体会国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会论文集年张仲水泥磨两种不同增效改造措施对比年水泥技术大会暨第七届全国水泥技术交流大会论文集年王贵生.高细水泥磨提高水泥颗粒级配的效果年水泥技术大会暨第八届全国水泥技术交流大会论文集年。
3.2x13水泥磨三仓包球细度粗介绍一种清除水泥磨内“包球”的方法收藏本文分享现介绍一种简单易行、效果良好的清除水泥磨内“包球”的方法。用扁铁和圆钢等制作与原磨门相同规格和数量的筛孔磨门(类似化验室试验磨的卸料磨门),其筛孔大小按不能通过最小规格的研磨体确定。停止喂料,洗磨后停磨。检查通风系统,处理堵塞和漏风,使其通风正常。疏通筒体冷却水孔,清除筒体表面积料层,保证筒体冷却效果。将换各仓原磨门换为筛孔磨门,在正常通风、停止喂料、关闭筒体冷却水、开启出磨水泥输送设备情况下开机洗磨,直至研磨体表面粘附的物料洗净为止(待磨门处出料很少时停磨观察,研磨体表面光洁即可,否则继续清洗)。清洗完毕后停磨,在正常通风下将筒体和研磨体冷却至常温。将筛孔磨门换为原磨门,开磨生产。磨机起运正常后立即按正常产量的喂料(入磨物料温度<),并逐步增加喂料,在小时之内达到正常喂料量。采用本方法处理水泥磨内“包球”现象,一般只需天时间便可恢复正常生产。另外,遇水。
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3.2x13水泥磨三仓包球细度粗如何处理水泥磨产生“包球”现象:只看该作者“包球”又称糊球,是粉磨作业中常见的不正常现象,多发生在水泥磨上。磨内温度高时,通风量相应减少,粉磨阻力相应增大。当磨内温度高于、物料比表面积达时,物料在研磨体的冲击下,即可带上电荷,吸附在研磨体、衬板和隔仓板上;同时,细料本身也会因所带电荷的不同而互相吸附,形成小片状。这种现象称为“包球”。磨内温度越高、物料磨得越细,“包球”现象越严重。“包球”发生后,研磨体被物料包裹,衬板上吸附着一层物料。在这种情况下,缓冲作用大为加重,磨音低沉,有时还有“呜呜”声;隔仓板和出料篦板的篦缝被物料堵塞,致喂料量被迫减少,磨机产量下降,产品细度增粗(但比表面积提高);同时,磨机和出磨提升机电流下降;出磨物料和出磨气体的温度都上升;产品筛余物中有薄片状物料。这种薄片是在吸附作用下形成的,用手指轻压即成细粉。“包球”发生后,磨内温度很高,衬板可能翘起,又由于磨内料量很少,钢球。
3.2x13水泥磨三仓包球细度粗“包球”发生后,研磨体被物料包裹,衬板上吸附着一层物料。在这种情况下,缓冲作用大为加重,磨音低沉,有时还有“呜呜”声;隔仓板和出料篦板的篦缝被物料堵塞,致喂料量被迫减少,磨机产量下降,产品细度增粗(但比表面积提高);同时,磨机和出磨提升机电流下降;出磨物料和出磨气体的温度都上升;产品筛余物中有薄片状物料。这种薄片是在吸附作用下形成的,用手指轻压即成细粉。“包球”发生后,磨内温度很高,衬板可能翘起,又由于磨内料量很少,钢球对衬板的冲击力增强,一仓衬板螺栓可能断脱;由于磨内温度很高,磨出的水泥“发黏”,输送设备容易堵塞,且磨机出口大,瓦温度很高(有的达以上),可能发生烧瓦事故。处理“包球”,切不可像处理“饱磨”那样,采用减少或停止喂料的方法。否则,磨内温度更高,“包球”现象更严重。处理“包球”的方法如下:如果入磨物料的温度超过,磨内温度一般情况已经超过,入磨熟料温度高,使出磨水泥温度提高,易使水泥因静电。
3.2x13水泥磨三仓包球细度粗“包球”又称糊球,是粉磨作业中常见的不正常现象,多发生在水泥磨上。磨内温度高时,通风量相应减少,粉磨阻力相应增大。当磨内温度高于、物料比表面积达时,物料在研磨体的冲击下,即可带上电荷,吸附在研磨体、衬板和隔仓板上;同时,细料本身也会因所带电荷的不同而互相吸附,形成小片状。这种现象称为“包球”。磨内温度越高、物料磨得越细,“包球”现象越严重。“包球”发生后,研磨体被物料包裹,衬板上吸附着一层物料。在这种情况下,缓冲作用大为加重,磨音低沉,有时还有“呜呜”声;隔仓板和出料篦板的篦缝被物料堵塞,致喂料量被迫减少,磨机产量下降,产品细度增粗(但比表面积提高);同时,磨机和出磨提升机电流下降;出磨物料和出磨气体的温度都上升;产品筛余物中有薄片状物料。这种薄片是在吸附作用下形成的,用手指轻压即成细粉。“包球”发生后,磨内温度很高,衬板可能翘起,又由于磨内料量很少,钢球对衬板的冲击力增强,一仓衬板螺栓可能断脱;。
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3.2x13水泥磨三仓包球细度粗用扁铁和圆钢等制作与原磨门相同规格和数量的筛孔磨门类似化验室试验磨的卸料磨门,其筛孔大小按不会通过最小规格的研磨体确定。停止喂料,洗磨-后停磨。检查通风系统,处理堵塞和漏风,使其通风正常。疏通筒体冷却水孔,清除筒体表面积料层,保证筒体冷却效果。更换各仓原磨门为筛孔磨门,在正常通风、停止喂料、关闭筒体冷却水、开启出磨水泥输送设备情况下开机洗磨,直至研磨体表面粘附的物料洗净为止(待磨门处出料很少时停磨观察,研磨体表面光洁即可,否则继续清洗)。清洗完毕后停磨,在正常通风下冷却筒体和研磨体至常温。更换筛孔磨门为原磨门,开磨生产。磨机起运正常后立即按正常产量的-喂料入磨物料温度小于,并逐步增加喂料,使其在内达到正常喂料量。采用本方法处理水泥磨内“包球”现象,一般只需时间便可恢复正常生产,该方法经过我厂应用实践,效果良好。另外,遇水泥磨或生料磨清仓,可在倒球段前用筛孔磨门适当清洗,筛出物料和碎球段,从而改善拣球。
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